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首钢水钢转炉复吹创下新纪录

时间:2025年12月12日 14:35

首钢水钢转炉生产现场。

近日,从首钢水钢钢轧事业部传来捷报,2号转炉顶底复吹工艺成功突破万炉大关,远超8000炉的攻关目标,创下顶底复吹炉龄新纪录。这一成就,标志着水钢转炉复吹技术取得了新进步,为企业优特钢、帘线钢等高端产品结构转型提供了坚实的工艺支撑。

转炉顶底复吹技术通过向炉内同时吹入氧气和惰性气体,能有效提高反应效率,改善钢水质量,降低生产成本。然而,由于工艺、技术、参数等多因素影响,炉渣成分波动较大,转炉炉底侵蚀较为严重,复吹砖寿命一度难以提升。2023年,炼钢三座转炉复吹寿命最高仅为3511炉,终渣TFe含量均值与国内同类炉型先进水平存在明显差距。

面对挑战,在公司的安排部署下,钢轧事业部于2023年成立攻关组,由事业部领导挂帅,集结炼钢作业区及各科室精干力量,开启了长达两年多的艰辛攻关。

攻关团队系统谋划,从设备、管理、操作、维护等多个维度精准发力——

夯实硬件根基,推进智能升级。对复吹管路系统进行全面排查与改造,于2024年引进3套全新的先进底吹控制系统,实现了底吹自动调节与智能化控制,杜绝了误操作,为稳定复吹奠定了硬件基础。

推动工艺革新,实现精细操作。优化炉型设计,改变砌筑方式,增强了抗侵蚀能力。同时,落实优化炉渣结构、控制氧化镁比例、标准化溅渣护炉、降低出钢温度等一系列精细化操作措施。

强化过程管控,构建精益管理闭环。每周召开攻关会,及时总结问题、制定对策、闭环管理。为每座转炉建立专属工作群,要求炉长检查每炉炉况并实时分析,实现信息透明与快速响应。加强对筑炉质量的全程监督与录像存档,确保施工质量。

聚焦人才赋能,推动思想观念革新。对四班操作人员进行强化培训,提升了炉长、摇炉工对炉况的认知水平和应变能力,改变了过去依赖人工推砖补炉的落后工艺,树立了通过技术手段护炉的新理念。

…………

经过不懈努力,复吹攻关取得明显效果。技术指标实现跨越,2号转炉复吹寿命提升了85.7%。同时,渣中全铁含量下降1.68%,提高了金属收得率,经济效益明显提升,而且降低了耐火材料消耗,护炉频次减少,降低了职工补炉的劳动强度,以及补炉后首炉吹炼的安全风险。冶金效果与产品质量也得到了提升,转炉终点操作更稳定,喷溅减少,脱磷效率得到提高,为冶炼高品质钢种创造了必要条件。

回顾攻关路,最大的挑战在于对过程的精准维护与判断。面对操作过程的变化终点不稳定、不同钢种冶炼特点各异、炉渣侵蚀炉衬等情况,团队通过不断调整炉渣、优化操作,成功应对了各种复杂局面。

“跨越1万炉大关看似只是个数字,背后却凝聚着每一位参与者的心血与智慧。”炼钢作业区高级主任师文安义说。

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